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乌石化:数字化助力“减油增化”
发布时间:2020-12-18

  □调整结构优化运行

  □提升产量降低能耗

  (记者周恃玉 特约记者冉然 廖聪敏)截至12月15日,乌鲁木齐石化公司今年PX66.33万吨,同比增产55%;生产石油苯26.17万吨,同比增产49%;化肥厂二化装置自2019年8月复工以来,累计生产尿素73.61万吨,稳步推进“减油增化”工作进程。

  乌石化公司严格落实提质增效专项行动,认真执行集团公司“减油增化”要求,以数字化转型智能化发展,助力炼化企业结构调整,优化运行,全力打好炼化转型升级主动仗。

  作为西北地区唯一的PX生产基地,乌石化炼油厂芳烃联合车间按照全年目标调整PX生产方案,开展装置全流程联动,优化、细化各项操作与参数,通过提高精制油初馏点等措施,提升进料品质,从源头优化芳烃装置运行效率。借助流程模拟等方法,提高歧化碳九芳烃加工比例,优化歧化反应参数和深度,提升甲苯塔灵敏板温度,对PX装置内部进行对标优化,保证精馏塔分离效果。同时通过流程优化提高吸附进料中的PX含量,降低乙苯含量,使PX收率得到有效提升,达到增产目的。此外,车间还借助APC先进控制系统提高自动控制回路稳定性,实现装置平稳运行,提升石油苯收率。

  乌石化化肥厂二化联合车间尿素二装置902-C高压调温水管壳式换热器由于设备老化,换热能力降低,对尿素产量造成影响。在检修中,车间将尿素一装置停用的板式换热器进行替换。“更换前,我们借助流程模拟软件,对旧换热器替换后装置运行参数的变化进行测算,对更换后换热器的结垢情况进行预测,最终确定了这项方案。”这个车间工艺副主任韦晓奇说。更换后的换热器温度较之前降低近10摄氏度,换热效果有效提升。智能化手段降低了装置能耗,并且尿素产量每天增加7吨。

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